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qq991975878
為夢加油
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樓主  發表于: 2009-02-21 23:32
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。
daizhi
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1樓  發表于: 2009-02-22 11:07
估計不行!日本人也不會笨到這種程度,肯定有追隨/同步/插補之類動作,FX3U單軸做不出此類動作!
建筑人生
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2樓  發表于: 2009-02-22 17:04
我們也正好接了這么一個舊設備改造工作。具體我也不清楚。等工程師回來了再給你講嘛!       
heishitou
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3樓  發表于: 2009-02-23 17:42
插補之類動作
qq991975878
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4樓  發表于: 2009-02-26 18:45
為什么沒有人高手回答我的問題。這個項目無插補。同步。跟蹤之類動作,只是搬運動作多。
chenlf
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5樓  發表于: 2009-02-26 19:38
引用
引用第4樓洪吉林于2009-02-26 18:45發表的  :
為什么沒有人高手回答我的問題。這個項目無插補。同步。跟蹤之類動作,只是搬運動作多。



如果是這樣當然可以,用臺達的還更便宜,省掉了通訊模塊,插補也可以
qq991975878
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6樓  發表于: 2009-02-26 20:18
是嗎/可是臺達我不太了解
heishitou
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7樓  發表于: 2009-03-03 00:58
日本人也不會笨到這種程度
xqx666
深圳中級電工
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8樓  發表于: 2010-01-16 03:32
如果只是定位控制肯定不成問題的,就用3U的吧.
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
ykykkhor
Best Regards,YK
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9樓  發表于: 2010-01-17 19:59
引用
引用樓主鄖西工控人于2009-02-21 23:32發表的 關于九個軸工業清洗機硬件配置 :
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。


請摟主一定要小心。小日本的設計不是那么理想的。
一定要請工程師們先仔細研究后下才決定用的方案。

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