思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

hq27676996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 463 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2025-01-15
查看hq27676996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-03 22:23
請問各位高手解惑
目前遇到的問題



使用絕對位置移動到300位置然后在回到0位置(綠色),反覆好記次后發現位置會慢慢的偏移掉(紅色),但是移動的距離都沒問題。
請問這有可能是什么問題產生?PLC伺服相關參數沒設定好?硬體問題?

有人說是
1.脈波的累積誤差量,就是例如實際位置300要1000個脈波可是在參數設定或減速比等運算上無法整除導致數值是有無限位的小數點,導致我實際上下300指令卻有1001個脈波,每次多1而累加出來的誤差。

疑問:假如說是會多1個脈波,那回來到0位置應該也是跑1001個脈波吧?有可能跑300位置1001脈波,回0位置1000脈波?


2.平臺在到達300位置時因為其他硬體關西(卡住?擠壓?)導致只跑999個脈波差1個脈波(0.01mm),程式認位已到達,后面在下回0位置跑1000脈波,反覆造成0位置慢慢往后

這個說法聽起來比較合理


3.螺桿與平臺的機構間隙造成?

這個說法不太懂QQ

以上~因為是初學者所以很多不懂,目前在查(看)一些相關資料。希望各位高手解惑到底是什么問題可能造成此狀況以及以上3說法可能性~感謝

PS: 300脈波數1000只是假設數值
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1899 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 11064 分
在線時間: 811(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-16
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-04 08:35
首先丟脈沖或者伺服本身位置不準確可以直接監控伺服編碼器反饋值來排除;
其次機械位置間隙可以打表察看;
固定一個脈沖走0.1、   0.01、  0.001等, 這樣編程時基本不用計算,電子齒輪比設置一般都可以做到這一點;
有條件回原點時盡量回,這樣可以減小誤差。

主站蜘蛛池模板: 免费一看一级毛片全播放| 国产精品操| 国产99久久亚洲综合精品| 激情综合欧美| 高清一区二区在线观看| 国产一区二区三区高清视频| 久久人人青草97香蕉| 国产国语一级a毛片高清视频| 鲁鲁鲁狠在线视频| 国产高清免费的视频| 国产成人久久| 黄色三级免费| 久久成人福利视频| 久久狠狠一本精品综合网| 超级碰碰青草久热国产| 男操女视频网站| 成年日韩片av在线网站| 精品国产v无码大片在线观看| 国产久草视频| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 国产成人aa免费视频| 看一级毛片| 国产精品成人va| 精品久久久久国产免费| 国产男女视频| 美女污污网站| 成人国产精品久久久免费| 久青草视频在线播放| 快播久久| 毛片黄片视频| 国产自线一二三四2021| 国产ts人妖一区二区精品| 国产视频毛片| 国产jk在线观看| 久久这里只有精品免费看青草| 成人看片黄a在线观看| 国产亚洲情侣久久精品| 久久精品免费大片国产大片| 红色一级毛片| 动漫精品午夜在线播放| 黄色网址亚洲|