wenluderen
人人為我我為人人
級別: 略有小成
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伺服電機功率不夠。。。! **** 另外那些整定參數絕壁是可以的。 |
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zhangli1991
級別: 略有小成
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我的也是這樣的,伺服帶一個皮帶運動,原來設計選的100瓦的電機,晃動,后來換400W的還是晃動 |
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zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
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這種情況建議加減速機,調自動增益效果不理想,手動增益可以調好,慢慢加慣量和增益 |
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cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
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負載率60%都不到,怎么會功率不夠 |
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cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
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謝謝各位大神老師傅們提出的寶貴意見... 其實昨天估計老早就調好了,一開始的停機以后來回晃個不停,用伺服的自整定確實不行,還是來回一直晃,用MR2的一鍵式整定也不行。后來百度到一篇用MR2一鍵式整定的介紹文章,把自整定時來回定位的急停急起頻率加大了,效果一下子就出來,但是停機的時候還是會來回晃兩下。其實到這里伺服增益已經好了,但是因為布局的原因,皮帶輪那邊觀察不太方便,所以就還在糾結增益參數的問題。后來才想起來去看皮帶那一塊,原來最后的來回晃一下是慣性帶動皮帶的形變造成的,電機停了以后,輥筒的慣性先拉扯皮帶,后皮帶的彈性又拉回來,外部機構就看到停機來回晃一下 |
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h82763800
級別: 略有小成
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我以前調 伺服帶皮帶輪 也是怎么也調不好,同一批次的伺服帶 絲桿都沒問題, 直接帶皮帶輪就是怎么調也不行, 后來 還是有點噪音 其他差不多就算了 |
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biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
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把剛性調大一點,默認16調到24左右,如果還是抖動就是慣性導致的,建議加個減速機,我剛好做一個項目碰到這個情況。 |
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